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0519-85112622冶金行業(yè)是耗能大戶,尤以中頻爐居多,存在巨大的節(jié)能空間。某公司中頻爐由于沒有安裝濾波及補償裝置,運行時諧波量大、功率因數(shù)不達標。為了解決上述問題,對2臺中頻爐設(shè)計安裝補償及濾波裝置,投運后系統(tǒng)功率因數(shù)達標、諧波畸變率控制在國家標準以內(nèi)。實踐證明,對中頻爐進行無功補償及濾波具有較高的經(jīng)濟收益,可提高設(shè)備可靠性及生產(chǎn)效率,兼具節(jié)能和電力環(huán)保的社會效益,值得大力推廣。
案例分析
改造前中頻爐供電系統(tǒng)主要問題如下:
1)功率因數(shù)僅有0.84左右,達不到供電局要求的0.9,每月調(diào)整電費約10-15萬元(與用電量多少有關(guān));
2)整流變壓器工作時對同一條10kV線路的其他用戶造成影響,導(dǎo)致其無功補償柜內(nèi)電容器鼓包、噪音大、溫升增大甚至燒毀;
3)整流變壓器自身噪音大,采用油水循環(huán)強制冷卻,進、出水口的溫差較大,可見變壓器溫度高、發(fā)熱量大。
改造方案
中頻爐產(chǎn)生諧波電流以5次、7次、11次、13次為主,對其系統(tǒng)測試時,發(fā)現(xiàn)5次、7次、11次分別為25%,14%,9%。
根據(jù)就近補償原則,在2套中頻爐低壓側(cè)各安裝4套低壓側(cè)無功補償兼濾波裝置。
改造后的效益
1)裝置投運后可以根據(jù)中頻爐運行情況依次投切相應(yīng)組數(shù)補償電容,無需手動干與;投入當(dāng)月4臺變壓器功率因數(shù)達到0.95左右。
2)變壓器運行溫度下降,節(jié)省一定電費開支,同時改善了變壓器的運行狀況,延長了變壓器的使用壽命。
3)提高生產(chǎn)效率。
4)減少中頻爐系統(tǒng)維護成本。
4臺變壓器總計改造費用260萬元,以每月調(diào)整電費節(jié)省15萬元計算,17個月收回投資成本。
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