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0519-85112622一、項目概述
某生產(chǎn)車間有10KV/0.4KV,800KVA變壓器1臺。車間負荷主要以點焊機和普通電機為主,點焊機工作時最大的一個特點就是周期較短,速度快,屬于沖擊性非線性負荷,無功波動大。由于點焊機本身特性,會產(chǎn)生3次,5次,7次,11次諧波電流,且運行時功率因數(shù)比較低,為了避免無功罰款,故裝設(shè)TSC動態(tài)無功補償裝置。
無功補償裝置其安裝容量為400kvar,采用三相干式鐵芯電抗器,額定電抗率為14%;采用快速可控硅開關(guān)進行投切,重復投切時間間隔20ms,電容器無需放電,實時跟蹤負荷的快速變化。共分10路,每路40kvar,選用0.525kV,50Hz,40kvar三相并聯(lián)電容器,編碼投切方式,控制器相應時間20ms。
無功補償裝置運行一個月后,部分電容器出現(xiàn)鼓肚現(xiàn)象,電容器出廠嚴格的做了出廠試驗,且電容器廠家通過3C認證。鼓肚電容器更換為國內(nèi)某知名品牌電容器運行一段時間后也出現(xiàn)鼓肚現(xiàn)象。電容器選型問題,考慮到點焊機產(chǎn)生3次及以上諧波電流因數(shù),串聯(lián)14%電抗器,可以防止電容器將諧波電流放大。系統(tǒng)電壓在400V時,電容器兩端的實際基波運行電壓為465V,加上少量的諧波電壓,電容器額定電壓選擇525V完全滿足運行要求。
快速熔斷器選型是根據(jù)電容器額定電流的1.5倍選擇,未發(fā)現(xiàn)有熔絲燒壞的現(xiàn)象。
通過示波器檢測可控硅開關(guān)投切涌流小于2倍,滿足國家投切涌流小于5倍的標準,排除投切過電壓導致電容器損壞。
導致其鼓肚原因可能是電容器本身質(zhì)量問題,長期過電壓運行,運行溫度過高。由于電容器已用兩家知名品牌電容器,都出現(xiàn)問題,可以排除并非電容器質(zhì)量問題。將鼓肚的電容器退回廠家分析是由于內(nèi)部元件擊穿產(chǎn)生的電弧使油分解而產(chǎn)生氣體,其體積膨脹造成的。對未鼓肚的電容器支路進行電流和電壓檢測,檢測儀器為FLUCK三相諧波測量儀。未發(fā)現(xiàn)電容器有諧波電流放大和電容器過電壓運行的現(xiàn)象?,F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)電容柜內(nèi)溫度很高,由于電容柜內(nèi)有電抗器和可控硅開關(guān),在運行的時候發(fā)熱很嚴重。夏天配電室溫度比較高,用紅外線測溫儀檢測電容器表明溫度70℃。電容器允許在室溫40℃溫度以下運行,外殼溫度不超過60℃,電容器溫度升高將影響電容器的壽命并導致電容器絕緣擊穿而損壞。在此可基本確定為環(huán)境溫度過高導致電容器鼓肚。